春節(jié)前夕,中國化工報記者采訪了解到,20多家采用水煤漿氣化技術的煤化工企業(yè)通過內(nèi)部互相交流分析渣樣、水質、煤質數(shù)據(jù),有效地預知了設備維修成本,減少了維修次數(shù),提高了設備的運行和使用周期。
目前,大數(shù)據(jù)思維已經(jīng)開始為煤化工企業(yè)延長設備安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運行周期發(fā)揮作用。
利用大數(shù)據(jù)分析對維護裝置運行到底會有什么作用?“借鑒作用很大。”兗礦魯南化工有限公司氣化車間主任李波說,比如渣是煤氣化的產(chǎn)物,煤渣的顏色和形狀能直接體現(xiàn)出氣化爐的總體運行狀況。一般而言,正常灰渣粒度應在?覫5毫米左右,均勻、表面光滑、灰量適中,占總渣量的50%以上。如果煤渣異樣,可能說明裝置運行存在問題。企業(yè)通過收集不同渣樣、對比不同時間點的操作數(shù)據(jù)等,可以修訂數(shù)據(jù),確定最佳操作量化區(qū)間。李波認為,渣樣是判斷氣化爐運行的依據(jù)之一,實際操作中還應根據(jù)DCS操作指示以及氣體分析、煤質分析綜合判斷處理。
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