作者/來源:王 鼎,李 輝,劉麗娜,秦 超(陜西延長中煤榆林能源化工有限公司,陜西 靖邊 718500) 日期: 2014-03-06 點擊率:1596
摘 要:通過對多元料漿氣化裝置中A、C氣化爐運行情況的對比,找出影響有效氣(CO+H2)含量的主要因素是燒嘴結構和煤漿濃度,提出調整燒嘴噴口尺寸改變中心氧量、燒嘴壓差的改進措施,提高工藝氣中有效氣含量。
關鍵詞:有效氣;燒嘴壓差;氧煤比;煤漿濃度
1 工藝概況
陜西延長中煤榆林能源化工有限公司年產600kt/a煤制甲醇項目氣化裝置采用西北化工研究院多元料漿氣化技術,設計兩開一備共3套(A、C爐開,B爐備),氣化壓力6.5MPa,裝置于2011年10月首次投料,經過半年試車至今運行正常。
2012年6月18至6月28日,A、C氣化爐滿負荷運行平穩(wěn),投煤漿量均為90m3/h,在相同運行時間下,A爐有效氣(CO+H2)含量明顯高于C爐(見表1),其中,CH4含量變化不大,H2含量C爐稍高于A爐,說明影響有效氣含量主要是CO含量波動引起的。
通過對2套氣化爐10d內的主要運行數據記錄,從氣化爐溫度、氧煤比、中心氧量、燒嘴壓差、煤漿濃度、氧氣量等工藝條件對比分析,期望找到影響有效氣含量的主要原因。
2 工藝條件分析
2.1 氧煤比、爐溫
圖1為2012年6月18至6月28日A、C爐氧煤比多次記錄平均值。從圖中可以看出,C爐氧煤比較A爐高一些,這與C爐總氧氣量高有關,但是兩爐氧煤比變化趨勢一致,這與空分系統(tǒng)每日提供的總氧氣量、氧氣純度有關。許多實驗研究數據表明,當氧煤比增加到一定值后,碳轉化率不再變化;隨著氧....