河南煤業(yè)化工集團中原大化有限責(zé)任公司空分裝置是由杭州制氧股份有限公司設(shè)計制造,是目前國內(nèi)自行設(shè)計的第一套52000 m3/h空分裝置。該空分裝置采用離心式空氣壓縮、常溫分子篩凈化、增壓汽輪膨脹機、填料型上塔、全精餾無氫制氬、液氧(氮)泵增壓的內(nèi)壓縮流程。裝置氧氣產(chǎn)量52000 m3/h,純度(O2)為99.6%(體積,下同);氮氣產(chǎn)量為60600 m3/h,純度(O2)為10×10-6;氬產(chǎn)量為1600 m3/h,純度(Ar)為99.999%。分子篩系統(tǒng)的蒸汽加熱器在空分系統(tǒng)是關(guān)鍵控制點,如果出現(xiàn)問題將影響開車進度,F(xiàn)將2008年 8月28日和2009年2月2日分別發(fā)生的兩起蒸汽加熱器泄漏事故進行闡述,希望通過對整個事故的分析、判斷,提出預(yù)防措施,以供同行借鑒。
1 第1起蒸汽加熱器漏氣事故
1.1 事故現(xiàn)象
2008年8月28日下午,空分裝置分子篩系統(tǒng)蒸汽加熱器蒸汽側(cè)正在預(yù)熱,緩慢升壓至 0.6 MPa、160 ℃左右時,發(fā)現(xiàn)再生氣管線壓力逐漸上升至40 kPa,檢查冷箱精餾塔及分子篩工藝系統(tǒng)內(nèi)壓力都在10 kPa左右,表明其壓力上升不正常。手動打開再生氣放空閥卸壓,發(fā)....