前言
我廠是生產(chǎn)城市燃氣并聯(lián)產(chǎn)甲醇的化工企業(yè),PKM氣化爐是生產(chǎn)煤氣的主要反應(yīng)設(shè)備,它的加煤、排灰等工藝過程是利用錐閥的啟閉來實現(xiàn)的。錐閥的質(zhì)量和密封性能的優(yōu)劣,直接影響到氣化爐生產(chǎn)的長周期穩(wěn)定運行。
錐閥隨氣化爐設(shè)備由原民德引進,共有20套(每臺氣化爐4套),設(shè)計工作溫度400℃,壓差2.8MPa,介質(zhì)為灰渣和蒸汽。原材質(zhì)17CrMo5.5V,屬于耐熱鑄鋼,后實現(xiàn)了國產(chǎn)化,選用15CrMo,它是低合金耐熱鋼,具有高的熱強度和良好的高溫性能,無熱脆性,冷變形塑性及切削性良好,在600℃以下溫度范圍內(nèi)使用。
1 錐閥存在的問題及分析
近年來,由于城市燃氣的用量增加和甲醇裝置的改、擴建,使氣化爐的生產(chǎn)負荷增加;同時,原料煤質(zhì)較差,灰分高、矸石較多,原設(shè)計灰分26%,現(xiàn)在普遍達到30%以上,最高達到40%以上,致使氣化爐的加煤、排灰等工藝操作時間間隔小于設(shè)計值,導(dǎo)致錐閥動作頻繁,灰渣、矸石等磨損和沖刷加劇而內(nèi)漏,造成氣化爐裝置停車。根據(jù)不完全統(tǒng)計,由于錐閥內(nèi)漏導(dǎo)致的停車,占到氣化爐裝置停車總數(shù)的60~70%。
錐閥的內(nèi)漏原因:首先,關(guān)閉時,閥體和閥座間夾有矸石等較硬的異物,閉合不嚴,在灰蒸汽的作用下,閥體被沖刷出溝痕,在以后的使用中,即使閥體和閥座接觸良好沒有異物,也會由于灰....